一石激起千層浪。同樣是面對取消電力優惠補貼,不同化肥企業的境遇卻大相徑庭。但是,他們都在積極應對,以適應資源完全市場化的新常態。
取消優惠電政策 有人歡喜有人愁
“此次電價調整,致使公司合成氨、尿素、甲醇成本增加65~75元/噸。以晉煤的生產規模來講,預計每年將增加生產成本13.84億元,這給煤化工產業帶來了巨大的挑戰。”晉煤集團煤化工事業部副總經理亢樹新說,“如果明年4月20日起取消優惠電價,執行大工業用電價格,還會使合成氨、尿素、甲醇生產成本增加200元左右,對以固定床為氣頭的企業來說更是一次生死考驗。”
全國新型煤氣化技術發展委員會委員、上海達門化工有限公司總經理於子方指出,取消優惠電價影響最大的是占化肥企業數量70%以上的中小企業。“等明年完全取消優惠價格,就全國而言,一千瓦時電平均相差0.27元,如按現在電價0.7元/千瓦時計算,明年電價就要上漲38.57%,對于化肥企業而言很難承受何況近幾年全行業狀況就不容樂觀。”
但是,記者在調查中發現,取消優惠補貼,對于一些企業來說卻是利好。
江蘇靈谷化工有限公司副總經理、大化肥分公司經理錢林明告訴記者該公司合成氨電耗為373千瓦時/噸、尿素電耗為150千瓦時/噸,分別比以優質無煙煤為原料的中小合成氨、尿素企業平均電耗低1100千瓦時/噸、70千瓦時/噸。僅電這一項靈谷化工的噸合成氨、尿素分別有300元、180元的成本優勢。
與靈谷化工公司一樣持樂觀態度的還有山東華魯恒升集團有限公司、陜西渭河重化有限責任公司,他們2014年合成氨電耗分別是370千瓦時/噸、410千瓦時/噸也具有一定的成本優勢。
不僅如此,記者了解到,2010年以來,新投產的以煙煤(包括褐煤)為原料的大化肥裝置(年產30萬噸合成氨及以上),由于進行了原料和動力路線改造,噸氨耗電量僅為中小化肥企業的1/5~1/4,成本優勢明顯,是本次取消優惠電價的最大贏家。
市場化運作大勢所趨 企業節能改造進行時
記者在采訪中了解到,不少化肥企業正通過熱電聯產、工藝改造、管理創新等措施,在節電上下功夫。
“我們鼓勵晉煤煤化工板塊有條件的企業建設背壓發電裝置,實現熱電聯產,加快在建熱電聯產、余熱發電項目的建設進度和驗收工作,早日實現并網投運,提高發電負荷。”亢樹新說。
據記者了解,目前江蘇雙多公司2014年12月新上的1×CCB15MW抽背式供熱機組和1×7.5BMW背壓式發電機組(備用)設備安裝正在加緊推進,預計今年底之前投用。設備運行后,預計每小時可發電1.5萬千瓦時,年發電量1.08×108千瓦時,噸尿素成本可下降45元以上。正元集團公司目前正在實施供熱及熱電聯產二期項目:新上1臺150噸中高壓鍋爐,兩臺2.5萬凝汽機組,預計總投資1.4億元,能解決200萬平方米的供熱熱源,年發電4.5億千瓦時,預計年底完工。此外,正元公司還正謀劃富氧制氣壓縮熱電聯產及壓縮機蒸汽拖動項目,預計總投資1.3億元,年可節電2.4億千瓦時,供熱100萬平方米,年效益達8000萬元。陽煤豐喜臨猗分公司也將規劃布局鍋爐熱電聯產項目和空分項目。
“所謂工藝節電,就是要使各項工藝指標處于最優狀態,不因工藝指標不合理而做無用功,浪費原料,浪費電能。”李照田說,比如合成氨造氣的氣體成分要控制好,如果氫氣、氮氣、一氧化碳成分不穩定,變換、合成反應就會失調,結果就會造成系統超壓,無用功增多,放空加大,有時還會帶來安全問題。
不少企業通過技術對用電裝置進行改造,取得了一定的效益。
據了解,目前,天澤集團化工廠溴化鋰制冷節能技改項目已投運。項目投運后,壓縮機一級進口平均壓力由38千帕降至32千帕,壓縮機夏季進口半水煤氣溫度由40℃降低到20℃以下,造氣羅茨機出口壓力由40千帕降至33千帕,并停開了一臺400千瓦的羅茨機,可提高合成氨產量2700噸,降低電耗220萬千瓦時,年新增效益約150萬元。
華魯恒升將投入1068萬元進行循環水泵高效節能技改。改造后,預計每年節電1516.8萬千瓦時以上。
6月份,蘭花集團丹峰化工對3臺循環水泵進行了改造,壓力由原來的0.12MPa上升為0.16MPa,電流由原來的170A下降至120A;將凈化車間脫碳崗位真空泵工藝水,利用約0.5m的落差直接排入合成循環水池內,減小高壓竄低壓的安全風險,每班可節電約87.5千瓦時;將1臺功率為75KW的羅茨風機安裝了變頻器,使一次運行電流由以往的70A降為15A,每班可節約電量將近200千瓦時,每天節電約500千瓦時。
除了技術創新,一些化肥企業正通過管理創新,在節電上做文章。
“企業電價優惠取消后,根據電力部門用電量的峰谷差數,采取了壓縮機擇時倒機和檢修,員工主動請纓,選擇在晚上10點到早上7點的用電低谷期進行倒機,確保了系統用電量的穩定,也保證了系統的備機備用。”山西蘭花科技創業股份有限公司總經理陳勝利表示。
陳勝利介紹,為消化電價上漲對企業產生的影響,蘭花煤化工公司還出臺了《節電設備運行效率考核規定》、《生產系統蒸汽使用管理規定》、《行政后勤系統節電措施》、《煙氣脫硫穩定運行控制措施》四項管理辦法,指導節能增效工作。充分發揮節電設備的使用效率,通過做好系統總蒸汽平衡調整控制及加強設備巡查和養護等手段,來達到節電最佳效果。
晉煤集團煤化工板塊各企業強化內部管理,掀起全員節電熱潮。該公司通過嚴格班組用電量考核、定期對電機進行維護和管理、加強員工用電管理培訓、制定規章制度嚴禁皮帶等設備空轉等措施,節約用電量,降低電力成本。同時,鼓勵員工開展形式多樣的節電建議、技改、發明等,營造良好的節電氛圍。
晉豐公司則開展全廠用電設備再普查,對全廠電氣設備開停做到心中有數,調節起來有的放矢,最大限度節約生產成本,降低用電消耗。
“為了節約電費成本,我們積極采用合同能源管理模式,與相關企業合作,對尿素循環水系統進行改造,通過將3臺水泵更換為高效節能型水泵,節電在27%左右,年可節電130萬千瓦時以上。今后,我們還將此項能源管理模式運用到合成氨循環水、造氣循環水、脫硫循環水等生產過程中。”江蘇雙多公司董事長王健告訴記者。
此外,直供電引起了化肥企業的關注。
據記者了解,直供電比大工業用電價格略低。目前,晉煤煤化工安徽昊源、中能公司已經與周邊電廠和政府溝通,爭取相應的優惠政策,將具備成本優勢。